成品一次檢驗通過難不難?若是在以前,這個,或許很難,因為公司今年前10個月還沒有一台AD16設備是一次檢驗通過的!不過,在11月份推行的降低不良率攻關中,卻有一位員工,取得了3天有3台機一次檢驗通過的成績,這也打破了公司今年成品檢驗一次通過為零的記錄。這位員工,就是製造中心裝配二部的毛獻松。
裝配二部毛獻松
雖然崗位是鉗工,但學習機電專業,乾了多年家電維修的毛獻松,卻是一個既能幹鉗工,也能做電工的全能手。 2017年5月份剛加入公司的時候,由於電工編制已滿,毛獻松只好暫時先去做了裝配鉗工,在基礎站乾了一個多月,後來又進了調試組,最終轉到了現在的整改自檢崗位。 “服從分配,工作很認真,”在不同崗位的輪換及良好的工作表現,讓他獲得了車間主管熊力的肯定。
以往在車間其他崗位的工作經驗,對毛獻松更好地開展整改自檢工作,也提供了很大的幫助。 “比如接過線就很清楚知道線怎麼走,測試一個功能,可以馬上知道哪裡出了問題,”說起以往工作的助益,毛獻松輕鬆地介紹道。
但是,要提升一次性檢驗合格率,除了技術,理念也很重要。以前,“該裝的部件裝上去,粗略檢查沒問題就拿去送檢了”,發現問題主要依賴更有經驗的QC,然後按照反饋的問題去整改,效率看起來高了許多,這也導致了成品一次檢驗通過率極低。為了增強員工品質意識,規範品質檢驗流程,提升產品質量,公司於11月份正式發起了降低送檢不良率攻關,在各個流程都規定了具體的攻關內容與實施動作。
根據攻關方案的要求,整改自檢也從原來的粗略檢查變成了全面細緻的檢查,這給毛獻松帶來一定壓力的同時,給予了他充分展現自己的機遇。攻關啟動不久,11月7日、8日、9日,連續3天,毛獻松即累計取得了3台機一次檢驗通過的成績,打破了公司今年一次檢驗通過零的記錄,並被評為製造中心週優秀員工。
“剛開始的時候,QC找不到問題,我還有點擔心,讓他反复確認,”想起第一台成品被QC一次檢驗通過,毛獻松當時連自己都不敢相信,覺得自己只不過是每個部分看得仔細一點,做細一點。然而,就是這個“細一點”,卻讓3台機在他手下一次檢驗通過。 “QC以前比較辛苦,每樣都要去確認,現在雖然每樣也都要去確認,但每台機的問題少了,合格率上去了,”對於現在的改變,OQC王承偉表示雖然整改自檢的效率降低了,但到QC檢驗的時候問題卻著實少了許多。
問題降下去,品質提上來!毛獻松用自己的認真與細緻,實現了工作的突破。反觀我們的日常工作,其實也可以跟毛獻鬆一樣,只要每天多下一些功夫,多做一些努力,不僅對外部客戶負責,也對協作的同事負責,相信也能在工作中逐步取得想要的突破。
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